Análisis de la capacidad del proceso de vaso térmico mediante DMAIC: un enfoque para datos no normales utilizando el método de Clements

Thermal vessel process capability analysis by DMAIC: An approach for non-normal data using Clements' method

  • Armando Mares Castro Tecnológico Nacional de México campus ITS de Purísima del Rincón. Blvd. Del Valle # 2301, Guardarrayas, C.P. 36413, Purísima del Rincón, Guanajuato. México. https://orcid.org/0000-0003-3884-958X
  • Diana Elena Padilla Robledo Tecnológico Nacional de México campus ITS de Purísima del Rincón. Blvd. Del Valle # 2301, Guardarrayas, C.P. 36413, Purísima del Rincón, Guanajuato. México. https://orcid.org/0009-0009-5024-1877
  • Mario Guadalupe Moreno Salcido Tecnológico Nacional de México campus ITS de Purísima del Rincón. Blvd. Del Valle # 2301, Guardarrayas, C.P. 36413, Purísima del Rincón, Guanajuato. México. https://orcid.org/0009-0005-7425-8674
Palabras clave: Palabras clave: Capacidad de Proceso no Normal, Método de Clements, Variabilidad- Scrap, Vaso Térmico, DMAIC., Keywords: Non-Normal Process Capability, Clements Method, Variability-Scrap, Thermal Glass, DMAIC.

Resumen

Resumen. Este estudio aborda la variabilidad de peso en la producción de vasos térmicos de la empresa ABC, relacionada al defecto predominante que genera Scrap. El análisis estadístico indicó ausencia de normalidad, invalidando la aplicación de los Índices de Capacidad de Proceso (ICPs) tradicionales, fallando también las pruebas de bondad de ajuste y las transformaciones de datos. El método de Clements surgió como la opción más confiable para la estimación de la capacidad. Los resultados evidenciaron una disparidad en la capacidad de las líneas de producción: la Línea 4 con maquinaria de mayor antigüedad, presentó un Ppk significativamente inferior (0.205) en comparación con el Ppk de 0.522 de la Línea 2. Esta inestabilidad se tradujo en pérdidas proyectadas de $792,588.00 por cada millón de vasos producidos, asumiendo un 46% de producto defectuoso. Se concluye la necesidad de la modernización de equipos para mitigar el desgaste de moldes y optimizar el proceso.

 

Palabras clave: Capacidad de Proceso no Normal, Método de Clements, Variabilidad- Scrap, Vaso Térmico, DMAIC.

 

Abstract. This study addresses weight variability in the production of thermal cups at ABC, related to the predominant defect that generates scrap. Statistical analysis indicated a lack of normality, invalidating the application of traditional Process Capability Indices (PCIs), with goodness-of-fit tests and data transformations also failing. The Clements method emerged as the most reliable option for estimating capability. The results showed a disparity in the capability of the production lines: Line 4, with older machinery, had a significantly lower Ppk (0.205) compared to the Ppk of 0.522 for Line 2. This instability translated into projected losses of $792,588.00 per million glasses produced, assuming 46% defective product. It was concluded that equipment modernization is necessary to mitigate mold wear and optimize the process.

 

Keywords: Non-Normal Process Capability, Clements Method, Variability-Scrap, Thermal Glass, DMAIC.

Biografía del autor/a

Armando Mares Castro, Tecnológico Nacional de México campus ITS de Purísima del Rincón. Blvd. Del Valle # 2301, Guardarrayas, C.P. 36413, Purísima del Rincón, Guanajuato. México.

Ingeniero Industrial egresado del Instituto Tecnológico de León, con Maestría y Doctorado en Ciencia y Tecnología en Ingeniería Industrial y de Manufactura por parte del Posgrado Interinstitucional en Ciencia y Tecnología (Picyt) del CONAHCYT (Secihti) sede Ciatec León. Experiencia en puestos de Ingeniería, Calidad y Jefatura en empresas de Manufactura. Realización de actividades de Docencia e Investigación a nivel Ingeniería, TSU y posgrado en UNIDEG-SABES, UTL, Ibero León, Universidad Anahuac e ITSPR. Tuve el puesto de Especialista Académico en Ingeniería Industrial en SABES-UNIDEG logrando la acreditación ante el CACEI en mi gestión de la carrera. Actualmente tengo el puesto Profesor de Tiempo Completo Titular en el ITSPR, institución en la que tengo el Perfil Prodep y soy Líder de Cuerpo Académico Optimización de Procesos reconocido en Prodep y en el TecNM. Participacion en la acreditación de la carrera de ing industrial ante CIEES con el ITSPR e Ibero León.
Distinción de Investigador Nacional Nivel I en el área 8 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

Diana Elena Padilla Robledo, Tecnológico Nacional de México campus ITS de Purísima del Rincón. Blvd. Del Valle # 2301, Guardarrayas, C.P. 36413, Purísima del Rincón, Guanajuato. México.

Ingeniera Industrial, egresada del Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón, encargada de planta en la empresa Reyma de San Francisco del Rincón, Guanajuato. México.

Mario Guadalupe Moreno Salcido, Tecnológico Nacional de México campus ITS de Purísima del Rincón. Blvd. Del Valle # 2301, Guardarrayas, C.P. 36413, Purísima del Rincón, Guanajuato. México.

Ingeniero Industrial, egresado del Instituto Tencológico Superior de Purísima del Rincón, actualmnete es profesor de tiempo completo en esta institución, adscrito a la división de Ingeniería Industrial, con categoría Asociado B

Publicado
2025-12-24